基于改进完备集成经验模态分解的钢丝绳缺陷漏磁检测方法

钟小勇, 陈科安, 张小红

钟小勇,陈科安,张小红. 基于改进完备集成经验模态分解的钢丝绳缺陷漏磁检测方法[J]. 工矿自动化,2022,48(7):118-124. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2022020037
引用本文: 钟小勇,陈科安,张小红. 基于改进完备集成经验模态分解的钢丝绳缺陷漏磁检测方法[J]. 工矿自动化,2022,48(7):118-124. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2022020037
ZHONG Xiaoyong, CHEN Ke'an, ZHANG Xiaohong. Steel wire rope defect magnetic flux leakage detection method based on improved complementary ensemble empirical mode decomposition[J]. Journal of Mine Automation,2022,48(7):118-124. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2022020037
Citation: ZHONG Xiaoyong, CHEN Ke'an, ZHANG Xiaohong. Steel wire rope defect magnetic flux leakage detection method based on improved complementary ensemble empirical mode decomposition[J]. Journal of Mine Automation,2022,48(7):118-124. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2022020037

基于改进完备集成经验模态分解的钢丝绳缺陷漏磁检测方法

基金项目: 国家自然科学基金项目(51665019, 61763017);江西省研究生创新专项资金项目(YC2020-S479)。
详细信息
    作者简介:

    钟小勇(1964—),男,江西遂川人,教授级高级工程师,硕士,主要研究方向为安全智能诊断与无损检测、嵌入式系统及应用,E-mail:zhongxy52@jxust.edu.cn

  • 中图分类号: TD534.6

Steel wire rope defect magnetic flux leakage detection method based on improved complementary ensemble empirical mode decomposition

  • 摘要: 钢丝绳小缺陷信号往往被淹没在股波噪声中,存在钢丝绳小缺陷检测困难、易漏检等问题。针对该问题,提出了一种基于改进完备集成经验模态分解(ICEEMD)的钢丝绳缺陷漏磁检测方法。为了避免钢丝绳表面润滑剂或尘埃对检测信号造成影响,采用电磁检测法。将ICEEMD、小波阈值滤波(WTF)、维纳滤波(WF)相结合,得到ICEEMD−WTF−WF多级降噪方法:通过ICEEMD分解钢丝绳漏磁信号,得到本征模态函数(IMF)分量;计算IMF分量的能量比、排列熵、互相关系数,取出IMF趋势分量和IMF股波噪声分量,并对股波噪声分量进行WTF,筛选有用的IMF分量重构信号;对重构后的信号进行WF,去除随机噪声。提取降噪后的缺陷特征值,输入BP神经网络并进行训练,识别钢丝绳缺陷漏磁信号。实验结果表明:ICEEMD−WTF−WF多级降噪方法对钢丝绳漏磁信号具有良好的降噪效果,信噪比、峭度指标优于WTF、移动平均滤波和WF;基于ICEEMD−WTF−WF的BP神经网络模型检测耗时短,对小缺陷的平均准判率达到98.13%,能较好地满足钢丝绳缺陷检测要求。
    Abstract: The signal of small defects in steel wire rope is often submerged in wave noise. Therefore, it is difficult to detect small defects in wire rope and easy to miss detection. In order to solve this problem, a steel wire rope defect magnetic flux leakage detection method based on improved complementary ensemble empirical mode decomposition (ICEEMD) is proposed. To avoid the influence of the lubricant or dust on the surface of the wire rope on the detection signal, the electromagnetic detection method is adopted. CEEMD-WTF-WF multi-stage noise reduction method is obtained by combining ICEEMD, wavelet threshold filtering (WTF) and Wiener filtering (WF). The intrinsic mode function (IMF) component is obtained by decomposing the magnetic flux leakage signal of steel wire rope through ICEEMD. The energy ratio, permutation entropy and cross-correlation coefficient of IMF components are calculated. The IMF trend component and IMF stock noise component are extracted. WTF is conducted on the stock noise component to filter the useful IMF component reconstruction signal. WF is applied to the reconstructed signal to remove random noise. The eigenvalues of the de-noised defects are extracted, input and trained by BP neural network. The magnetic flux leakage signals of the steel wire rope defects are identified. The experimental results show that ICEEMD-WTF-WF multi-stage noise reduction method has good noise reduction effect on the magnetic flux leakage signal of steel wire rope. The SNR and kurtosis indexes are better than those of WTF, moving average filter and WF. The BP neural network model based on ICEEMD-WTF-WF takes a short time to detect. The average accuracy rate of small defects reaches 98.13%, which can better meet the requirements of wire rope defect detection.
  • 瓦斯治理一直是制约我国煤矿安全生产的一个难点。以钻孔抽采为主要技术手段的方法是现阶段煤层瓦斯治理的主要方法之一[1-2],但因地质构造、地应力等导致煤层整体胶结性差、煤层碎软,钻孔施工时易出现塌孔、卡钻、钻孔成孔深度小等现象,影响后续瓦斯抽采效果。特别是孤岛工作面,随着相邻工作面的回采,孤岛工作面矿压重新分布,由巷道至工作面内依次形成塑性破坏区、应力集中区和原岩应力区[3-7],在瓦斯预抽钻孔施工过程中,穿过塑性破坏区和应力集中区时塌孔、卡钻频繁,成孔难度极大,钻孔深度无法达到设计要求[8-11],产生的抽采盲区会带来安全隐患。

    针对碎软高应力煤层瓦斯抽采钻孔成孔难、成孔深度小的问题,国内相关研究机构在钻进装备升级改造[12]及施工工艺优化[13-15]等方面进行了现场试验,取得了一定效果,但针对应力集中区钻孔排渣效果差及易卡钻、埋钻等问题仍未形成有效解决方法。针对该问题,本文通过分析山西天地王坡煤业有限公司(简称王坡煤矿)瓦斯预抽钻孔成孔问题,提出跟管护孔过高应力区钻进工艺,对干式螺旋排渣、螺旋钻进氮气辅助排渣工艺进行对比分析,优选钻具组合,使钻孔穿过高应力区后继续向深部钻进,从而增加钻孔成孔深度。

    现有孤岛工作面应力分析研究表明,受相邻工作面开采影响,孤岛工作面内煤体应力重新分布,呈两侧大致对称分布的“马鞍形”,近巷道处煤体挤压破碎严重,应力得到一定程度释放,出现应力降低区,区域范围为0~15 m;向工作面深入,煤体受到上部岩层挤压,局部应力升高,出现应力集中区,区域范围为15~50 m;继续向工作面深入,煤体受采动影响范围减小,应力基本无变化,趋近原岩应力,属原岩应力范围。

    工作面瓦斯预抽钻孔垂直于巷道布置,依次穿过塑性破坏区、应力集中区和原岩应力区,如图1所示。钻孔施工时,开孔段(塑性破坏区)煤层破碎,煤体垮落,钻孔无法成孔或成孔形状不规则。卡钻频发段(应力集中区)煤体应力集中,钻杆受煤体挤压,出渣不畅,导致卡钻、埋钻。钻孔穿过应力集中区后,进入原岩应力区,该区段受采动扰动小,煤体结构完整,施工主要问题是如何将煤渣运移至孔口。

    图  1  钻孔区段分布
    Figure  1.  Distribution of drilling sections

    选取王坡煤矿3206孤岛工作面作为试验地点。工作面垂直于集中主运巷向南布置,两侧为3204和3208工作面采空区,终采线以里走向长度为2 092 m,开切眼长度为153 m。王坡煤矿前期碎软煤层钻孔施工主要选用ZYW−1900R和ZDY6000LR钻机,钻具配套${\text{ϕ}} $73 mm螺旋钻杆,采用干式螺旋排渣工艺。钻孔施工中,钻进至应力集中区时,因干式螺旋排渣工艺效率低,钻渣不能及时排出孔外,且煤体受地应力挤压,卡钻现象频发,加上钻机转矩小,导致钻孔无法继续向深度钻进,钻孔成孔率低。钻孔施工情况见表1

    表  1  钻孔施工情况
    Table  1.  Drilling construction situation
    孔号孔径/mm孔深/m班次效率/
    (m·班−1)
    终孔原因
    11132345.75塌孔、卡钻
    211347315.67
    311323210.50
    411343410.75
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    针对王坡煤矿3206孤岛工作面瓦斯预抽钻孔成孔难问题,需要采用大转矩、高转速钻机,以增强钻具排渣效果及孔内事故处理能力;同时需要考虑高应力区段钻孔护壁工艺及孔内高效排渣工艺。

    针对王坡煤矿3206孤岛工作面高应力、碎软煤层成孔问题,提出采用跟管护孔钻进工艺过高应力区,以达到护壁效果。钻孔穿过高应力区后,通过优化钻具组合,进一步提高钻孔施工深度。钻孔施工工艺流程如图2所示。

    图  2  钻孔施工流程
    Figure  2.  Drilling construction flow

    跟管护孔钻进工艺是指在钻进过程中因地层破碎无法一次钻进成孔时,不需提钻,采用多级套管钻具组合沿一级成孔钻具钻进方向支护塌孔段孔壁,使钻孔向深部钻进。根据孤岛工作面煤层地质条件,一般将跟管护孔钻进分为二级护孔钻进和三级护孔钻进。

    (1) 二级护孔钻进。在煤层偏软但整体稳定性较好地层,一级成孔钻具可直接钻进穿过塌孔段,但在钻孔向深度钻进过程中,该孔段容易塌孔积渣,影响后续钻孔施工效率及施工深度,故需采用二级套管钻具跟随一级成孔钻具穿过塌孔段,进行孔壁支护,当一级成孔钻具钻进至目标孔深后,依次提出二级套管钻具和一级成孔钻具。二级护孔钻进工艺如图3所示。

    图  3  二级护孔钻进工艺
    Figure  3.  The second-stage hole protection drilling technology

    (2) 三级护孔钻进。在煤层碎软且应力显现地层,一级成孔钻具无法直接钻进穿过该区段。在一级成孔钻具钻进困难时,采用二级套管钻具钻进至一级成孔钻具钻头位置支护孔壁,一级成孔钻具继续钻进。若再次出现钻进困难,采用三级套管钻具钻进至二级套管钻具钻头位置进行孔壁支护,改善二级套管钻具钻进环境,使其能跟管钻进至一级成孔钻具钻头位置支护孔壁,一级成孔钻具继续向深部钻进至目标孔深后,依次提出三级套管钻具、二级套管钻具和一级成孔钻具。三级护孔钻进工艺如图4所示。

    图  4  三级护孔钻进工艺
    Figure  4.  The third-stage hole protection drilling technology

    螺旋钻进氮气辅助排渣工艺是在原有干式螺旋钻进工艺的基础上,对螺旋钻杆进行改造,使其具备传输水或空气等介质的性能,通过制氮装置将具有一定压力的压缩氮气作为冲洗介质,在孔壁与钻杆构成的环孔间隙内形成氮气流,携带钻进过程中产生的钻屑返回孔口,同时降低钻头温度。该工艺相较于传统干式螺旋钻进和空气螺旋钻进工艺,增强了排渣能力,此外,气体还有利于钻头、钻具的冷却,降低了钻进过程中煤炭自燃的风险。

    根据跟管护孔钻进工艺需要,在ZDY6500LP钻机基础上,改变钻机回转器齿轮箱传动结构,一级传动变为行星轮齿轮传动,利用其减速比大的优点实现整体传动比的增大,同时提高电动机排量,将钻机最大转矩从6 500 N·m提升至10 000 N·m,并校核配套托板和夹持器夹紧力,确保钻机在“双高”(高转矩、高转速)状态下保持稳定工作状态。同时优化钻机动力头,采用中心通孔结构,实现中间加杆和后方加杆,满足先导钻具和跟管钻具加卸要求。增强钻机的高转速性能,提高煤渣离心力;同时,钻孔周围煤体来压卡住钻杆时,利用钻机的大转矩,通过强力回转、高给进力、起拔力的快速加压和释放,震动钻杆,松动周围煤渣,实现钻杆解卡,使钻孔继续向深部钻进。改造后ZDY6500LP钻机主要参数见表2

    表  2  钻机主要参数
    Table  2.  Main technical data of drilling rig
    主要性能指标参数
    额定转矩/(N·m)1 750~10 000
    额定转速/(r·min−160~200
    主轴倾角/(°)−90~+90
    最大给进/起拔力/kN125/190
    电动机功率/kW90
    给进/起拔行程/mm1 300
    钻机质量/kg6 800
    钻机尺寸(长×宽×高)/(m×m×m)4 950×1 250×2 100
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    对于碎软煤层,钻进中经常出现大范围塌孔,孔内煤渣量大,若排渣不及时,易造成卡钻、埋钻事故。因此,选配高效排渣钻具组合是碎软煤层瓦斯预抽钻孔成孔关键。针对王坡煤矿煤层特点及原有设备钻进情况,选取4种钻杆进行钻进试验:${\text{ϕ}} $60.3/95 mm插接式螺旋钻杆,${\text{ϕ}} $100/63.5−28 mm插接密封式螺旋钻杆,${\text{ϕ}} $73/89 mm宽翼片螺旋钻杆,${\text{ϕ}} $89 mm三棱螺旋钻杆。钻具性能对比见表3

    表  3  钻具性能对比
    Table  3.  Performance comparison of drilling tools
    钻具组合螺旋叶片连接方式排渣形式
    ${\text{ϕ}} $60.3/95 mm焊接插接干式螺旋
    ${\text{ϕ}} $100/63.5−28 mm焊接插接干式螺旋/
    氮气辅助
    ${\text{ϕ}} $73/89 mm铣槽丝扣连接干式螺旋/
    氮气辅助
    ${\text{ϕ}} $89 mm三棱铣槽丝扣连接干式螺旋/
    氮气辅助
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    一级成孔钻具直径为89~100 mm,综合考虑各级钻具环空间隙排渣效果及钻孔孔径大小,二级套管钻具选取${\text{ϕ}} $127 mm套管钻杆配套${\text{ϕ}} $146 mm套管钻头,三级套管钻具选取${\text{ϕ}} $159 mm套管钻杆配套${\text{ϕ}} $180 mm套管钻头。因钻进工序不同,一级成孔钻具多为正丝结构,故二级套管钻具设计成反丝丝扣连接,三级套管钻具设计成正丝丝扣连接。同时为加强套管钻具与孔壁之间环空排渣效果,套管钻杆沿周向焊接3排肋条,套铣钻杆结构如图5所示。

    图  5  套铣钻杆结构
    Figure  5.  Structure of milling drill pipe

    3206孤岛工作面共布置有3条巷道,分别为3206运输巷、3206回风巷和3206高抽巷。主采3号煤层,煤层平均厚度为4.45 m,煤层稳定,全区可采,煤层倾角为2~10°,平均倾角为6°;煤体内部弱面极其发育,煤体发脆,导致整体强度显著降低,自身承载能力很小,煤层顶底板情况见表4

    表  4  煤层顶底板情况
    Table  4.  The roof-floor of coal seam
    顶底板岩石类别厚度/m岩性特征
    基本顶石英砂岩5.89灰白色细粒长石石英砂岩,有时相变为粉砂岩或泥质粉砂岩,交错层理发育
    直接顶砂质泥岩10.68黑色泥岩,局部含粉砂,含植物化石,局部见炭质泥岩
    伪顶炭质泥岩0.3黑色,质软,含植物化石,随采掘脱落
    直接底泥岩9.16灰黑色−黑色泥岩,夹薄层粉砂质泥岩,上部含植物化石,底部偶见4号煤,不可采,平均厚0.01 m
    基本底石英砂岩2.03灰白色中细粒长石石英砂岩,硅质胶结
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    试验钻孔沿3206孤岛工作面回风巷成排布置,垂直于巷道顺煤层方向。根据工作面瓦斯赋存情况,为了实现应抽尽抽,设计终孔间距为4 m,孔深为132 m;依据煤层赋存情况,设计钻孔倾角为−13~2°,并根据实际煤岩钻进情况进行调整;设计开孔高度为1.5 m。钻孔设计平面布置如图6所示。

    图  6  钻孔设计平面布置
    Figure  6.  Plane layout of drilling design

    矿方前期未采用跟管护孔钻进工艺施工钻孔4个,均出现塌孔、卡钻现象,最大钻孔深度为47 m。采用跟管护孔钻进工艺施工68个钻孔(含8个探测孔),平均孔深为85.9 m,最大孔深为150 m。其中使用二级护孔工艺施工钻孔47个,总进尺为4 217 m,平均孔深为89.7 m;二级护孔管深度为16~28 m,平均护孔深度为22 m。使用三级护孔工艺施工钻孔21个,总进尺为1 621.5 m,平均孔深为77.2 m;三级护孔管深度为15~25 m,平均护孔深度为20 m;二级护孔管深度达30~52 m,平均护孔深度为41 m。钻孔施工试验结果见表5

    表  5  钻孔施工试验结果
    Table  5.  Drilling construction test results
    施工工艺钻孔
    个数
    平均
    孔深/m
    最大
    孔深/m
    二级护孔
    深度/m
    三级护孔
    深度/m
    二级护孔4789.715016~28
    三级护孔2177.213215~2530~52
    回转钻进43647
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    对比分析可知,相比于直接采用回转钻进施工钻孔,采用二级护孔钻进工艺施工钻孔平均孔深提高149%,采用三级护孔钻进工艺施工钻孔平均孔深提高114%,说明跟管护孔钻进工艺比回转钻进施工工艺更适合3206孤岛工作面碎软煤层钻孔施工。二级护孔成孔深度大于三级护孔成孔深度,主要是因为在高应力区,当二级护孔工艺无法满足成孔深度时,继续采用三级护孔工艺,此类钻孔孔内应力表现明显,塌孔、卡钻现象较多,导致成孔深度较小。

    钻孔穿过高应力区后,对比分析不同钻具组合和钻进排渣工艺施工效果,钻孔数据见表6,柱状图如图7所示。① ${\text{ϕ}} $60.3/95 mm插接式钻杆采用干式螺旋高速回转钻进工艺,共施工23个钻孔,累计进尺为1 602 m,钻进效率为94.2 m/d,平均单孔深度为69.7 m,最大单孔深度为132 m;孔深大于100 m的钻孔12个,钻孔成孔率为60%。② ${\text{ϕ}} $73/89 mm螺旋钻杆采用氮气辅助排渣钻进工艺,共施工10个钻孔,累计进尺为837.5 m,钻进效率为119.6 m/d,平均单孔深度为83.8 m,最大单孔深度为132 m;孔深大于100 m的钻孔5个,钻孔成孔率为55.6%。③ ${\text{ϕ}} $89 mm三棱螺旋钻杆采用氮气辅助排渣钻进工艺,共施工13个钻孔,累计进尺为1 185 m,钻进效率为118.5 m/d,平均单孔深度为91.2 m,最大单孔深度为150 m;孔深大于100 m的钻孔6个,钻孔成孔率为54.5%。④ ${\text{ϕ}} $100/63.5−28 mm插接密封式螺旋钻杆采用氮气辅助排渣钻进工艺,施工完成22个钻孔(含2个探测孔),累计进尺为2 214 m,钻进效率为123 m/d,平均单孔深度为83.8 m,最大单孔深度为132 m;孔深大于100 m的钻孔16个,钻孔成孔率为80%。

    表  6  钻孔数据
    Table  6.  Borehole data
    钻具组合钻孔
    个数
    累计
    进尺/m
    平均
    孔深/m
    成孔率/%效率/
    (m·d−1)
    ${\text{ϕ}} $60.3/95 mm231 60269.76094.2
    ${\text{ϕ}} $73/89 mm10837.583.855.6119.6
    ${\text{ϕ}} $89 mm三棱131 18591.254.5118.5
    ${\text{ϕ}} $100/63.5−28 mm222 214100.680123
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    图  7  钻孔施工效果对比
    Figure  7.  Comparison of drilling construction effects

    通过4种钻具组合施工对比分析可知:插接式螺旋钻杆施工钻孔成孔率高于丝扣连接式螺旋钻杆,钻孔穿过应力集中段时,插接式螺旋钻杆可采用正转、反转强力回转扫孔排渣,保证钻孔顺利通过该孔段;对比钻孔成孔深度,螺旋钻进氮气辅助排渣工艺明显优于干式螺旋排渣工艺。综合成孔深度及成孔率,3206孤岛工作面成孔最优钻具组合及工艺是选取${\text{ϕ}} $100/63.5−28 mm插接密封式螺旋钻杆和氮气辅助排渣工艺。

    在王坡煤矿3206孤岛工作面施工的68个钻孔均采用两堵一注封孔方式封孔12 m,将4种不同钻杆施工的钻孔分组抽采,以分析不同钻具组合施工钻孔的抽采效果,结果如图8图9所示。

    图  8  瓦斯抽采体积分数
    Figure  8.  Gas drainage volume fraction
    图  9  平均单孔瓦斯抽采纯量
    Figure  9.  Average net gas drainage volume of single hole

    图8图9可知,采用${\text{ϕ}} $100/63.5−28 mm插接密封式螺旋钻杆、${\text{ϕ}} $89 mm三棱螺旋钻杆和${\text{ϕ}} $73/89 mm大螺旋钻杆结合氮气辅助排渣施工的钻孔,其瓦斯抽采体积分数和平均单孔瓦斯抽采量均优于${\text{ϕ}} $60.3/95 mm插接式螺旋钻杆结合干式螺旋排渣施工的钻孔;而氮气辅助排渣工艺中,${\text{ϕ}} $100/63.5−28 mm插接密封式螺旋钻杆的抽采效果又优于另外2种钻杆,原因在于成孔深度及插接密封式螺旋钻杆的大螺旋结构增加了孔内掏煤量和钻孔直径。

    (1) 结合孤岛工作面应力特征,分析了不同孔段钻孔成孔问题,采用跟管护孔钻进工艺提高钻孔过高应力区的成孔率。

    (2) 通过氮气辅助排渣,进一步提高了钻进排渣效率,对比干式螺旋钻进工艺,钻孔成孔深度和钻进效率显著提高。

    (3) 对钻机进行升级改造,改造后的大转矩钻机施工搬迁方便,且在处理卡钻、埋钻及穿过应力集中段时的强力回转能满足施工需要,同时满足跟管护孔钻进施工工艺需要,提高钻孔过高应力区成孔率。

    (4) 现场试验效果表明,综合考虑成孔率、成孔深度和瓦斯抽采效果,跟管护孔钻进工艺、${\text{ϕ}} $100/63.5−28 mm插接密封式螺旋钻杆及氮气辅助排渣工艺最适合3206孤岛工作面瓦斯预抽钻孔施工。

  • 图  1   钢丝绳缺陷漏磁检测系统

    Figure  1.   Magnetic flux leakage detection system for steel wire rope defects

    图  2   钢丝绳小缺陷漏磁信号

    Figure  2.   Magnetic leakage signal of small defects in steel wire rope

    图  3   IMF分量

    Figure  3.   IMF components

    图  4   IMF2分量降噪前的信号

    Figure  4.   IMF2 component signal before denoising

    图  5   IMF2分量降噪后的信号

    Figure  5.   IMF2 component signal after denoising

    图  6   钢丝绳缺陷漏磁信号

    Figure  6.   Magnetic flux leakage signal of steel wire rope defect

    图  7   基于ICEEMD−WTF−WF的误差收敛曲线

    Figure  7.   Error convergence curves based on ICEEMD−WTF−WF

    图  8   基于ICEEMD−WTF−WF和WTF的分类误差对比

    Figure  8.   Classification error comparison between ICEEMD−WTF−WF and WTF

    图  9   基于WF和移动平均滤波的分类误差对比

    Figure  9.   Classification error comparison between WF and moving average filtering

    表  1   各IMF分量的互相关系数、排列熵

    Table  1   The cross-correlation coefficient and permutation entropy of each IMF component

    IMF分量互相关系数排列熵IMF分量互相关系数排列熵
    IMF10.49470.9940IMF50.01720.5932
    IMF20.93130.9538IMF60.00240.4048
    IMF30.27730.8591IMF70.00480.4181
    IMF40.10580.6942IMF80.00660
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    表  2   各IMF分量所占的能量比

    Table  2   Energy ratio of each IMF component

    IMF分量能量值能量比/%IMF分量能量值能量比/%
    IMF11.75×1075.82IMF53.98×1050.13
    IMF22.58×10885.86IMF64.45×1050.15
    IMF31.95×1076.49IMF79.31×1040.03
    IMF44.34×1061.44IMF82.10×1050.07
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    表  3   不同滤波方法对比

    Table  3   Comparison of different filtering methods

    滤波方法信噪比互相关系数均方根误差峭度
    ICEEMD−WTF−WF20.1520.5263508.7484.240
    WTF19.5070.3728543.9059.205
    移动平均
    滤波
    8.4060.3065292.995.184
    WF11.6370.6771271.2820.063
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    表  4   训练样本数据(部分)

    Table  4   Training sample data (part)

    波峰值波谷值峰峰值波宽波形下
    面积
    波形
    能量
    0.47910.22930.31600.60000.43970.2847
    1.00000.01941.00000.16671.00000.2482
    0.86830.00000.92650.16670.98890.2468
    0.63000.02090.77070.46670.62290.5045
    0.55970.14260.67780.33330.55540.2376
    0.78380.01070.86990.20000.97740.2976
    0.58950.08440.71980.26670.63630.2288
    0.26410.64340.29130.93330.27050.2767
    0.55210.11830.49030.90000.57791.0000
    0.57000.15660.67840.53330.69190.7089
    0.44390.46510.47500.46670.43610.2014
    0.59350.05540.72750.60000.74430.8808
    0.55740.11020.67440.63330.68670.8025
    0.55680.11110.68850.70000.67710.9242
    0.64250.19920.70590.30000.69850.3022
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    表  5   基于4种滤波方法的小缺陷准判率对比

    Table  5   Comparison of small defect accuracy rate based on four filtering methods

    滤波方法检测
    时间/s
    特征
    数据/组
    测试
    数据/组
    检测正确
    组数
    准判
    率/%
    ICEEMD−WTF−WF0.223025815014798.00
    WTF0.244925815012885.33
    移动平均滤波0.217425815013288.00
    WF0.236325815010972.67
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    表  6   多组实验数据实验结果对比

    Table  6   Comparison of experimental results of multiple sets of experimental data %

    实验
    序号
    准判率
    ICEEMD−WTF−WFWTF移动平均滤波WF
    第1组97.3384.6766.6762.00
    第2组98.6788.6768.0061.33
    第3组100.0088.6779.3364.67
    第4组96.6784.0074.0062.00
    第5组98.0085.3388.0072.67
    平均值98.1382.2775.2064.53
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  • [1] 谢进,任文清. 煤矿钢丝绳芯输送带检测系统[J]. 工矿自动化,2021,47(增刊1):69-71.

    XIE Jin,REN Wenqing. Coal mine steel cord conveyor belt detection system[J]. Industry and Mine Automation,2021,47(S1):69-71.

    [2] 路正雄,郭卫,张传伟,等. 平行磁化NdFeB钢丝绳无损检测仪开发[J]. 西安科技大学学报,2021,41(1):139-144. DOI: 10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2021.0118

    LU Zhengxiong,GUO Wei,ZHANG Chuanwei,et al. Development of a new wire rope non-destructive tester using parallely magnetized NdFeB[J]. Journal of Xi'an University of Science and Technology,2021,41(1):139-144. DOI: 10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2021.0118

    [3] 田劼,宋姗. 改进粒子群优化小波阈值的矿用钢丝绳损伤信号处理方法研究[J]. 煤炭工程,2020,52(4):103-107.

    TIAN Jie,SONG Shan. Processing method for mine wire rope damage signal based on improved particle swarm optimization wavelet threshold[J]. Coal Engineering,2020,52(4):103-107.

    [4] 王红尧,吴佳奇,李长恒,等. 矿用钢丝绳损伤检测信号处理方法研究[J]. 工矿自动化,2021,47(2):58-62. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.17677

    WANG Hongyao,WU Jiaqi,LI Changheng,et al. Research on signal processing method of mine wire rope damage detection[J]. Industry and Mine Automation,2021,47(2):58-62. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.17677

    [5] 田劼,王洋洋,郭红飞,等. 基于漏磁检测的钢丝绳探伤原理与方法研究[J]. 煤炭工程,2021,53(9):95-100.

    TIAN Jie,WANG Yangyang,GUO Hongfei,et al. Principle and method of mine steel wire rope flaw detection based on magnetic flux detection[J]. Coal Engineering,2021,53(9):95-100.

    [6] 谢飞,张雪英,乔铁柱,等. 一种钢丝绳芯输送带早期故障检测方法[J]. 工矿自动化,2015,41(1):58-62. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2015.01.015

    XIE Fei,ZHANG Xueying,QIAO Tiezhu,et al. An early fault detection method of steel cord conveyor belt[J]. Industry and Mine Automation,2015,41(1):58-62. DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2015.01.015

    [7] 李腾宇,寇子明,吴娟,等. 超千米深井提升机可视化监测系统应用[J]. 煤炭学报,2020,45(增刊2):1069-1078. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.zn20.0324

    LI Tengyu,KOU Ziming,WU Juan,et al. Monitoring system of the hoist in the over kilometer deep shaft[J]. Journal of China Coal Society,2020,45(S2):1069-1078. DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.zn20.0324

    [8] 傅其凤,李松,路贵兰. 改进阈值去噪方法在电梯钢丝绳断丝检测中的应用[J]. 机床与液压,2019,47(15):194-196,138. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3881.2019.15.041

    FU Qifeng,LI Song,LU Guilan. Application of improved threshold denoising method in broken steel wire inspection[J]. Machine Tool & Hydraulics,2019,47(15):194-196,138. DOI: 10.3969/j.issn.1001-3881.2019.15.041

    [9] 黄天然,谭建平,薛少华,等. EMD与排列熵在提升机跳绳故障诊断中的应用[J]. 传感器与微系统,2020,39(7):150-153,160. DOI: 10.13873/J.1000-9787(2020)07-0150-04

    HUANG Tianran,TAN Jianping,XUE Shaohua,et al. Application of EMD and permutation entropy in fault diagnosis of hoist wire jumping rope[J]. Transducer and Microsystem Technologies,2020,39(7):150-153,160. DOI: 10.13873/J.1000-9787(2020)07-0150-04

    [10] 杨智广,费鸿禄,胡刚. 隧道掘进爆破振动对围岩影响的HHT分析[J]. 中国安全生产科学技术,2019,15(9):121-127.

    YANG Zhiguang,FEI Honglu,HU Gang. HHT analysis on influence of blasting vibration during tunnel excavation on surrounding rock[J]. Journal of Safety Science and Technology,2019,15(9):121-127.

    [11]

    COLOMINAS M A,SCHLOTTHAUER G,TORRES M E. Improved complete ensemble EMD:a suitable tool for biomedical signal processing[J]. Biomedical Signal Processing and Control,2014,14:19-29. DOI: 10.1016/j.bspc.2014.06.009

    [12] 张丹威,王晓东,黄国勇. 相关系数SVD增强随机共振的单向阀故障诊断[J]. 电子学报,2018,46(11):2696-2704. DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2018.11.017

    ZHANG Danwei,WANG Xiaodong,HUANG Guoyong. Check valve fault diagnosis with correlation coefficient SVD enhanced stochastic resonance[J]. Acta Electronica Sinica,2018,46(11):2696-2704. DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2018.11.017

    [13] 宋洋,杨杰,宋锦焘,等. 基于CEEMDAN−PE−LSTM的混凝土坝变形预测[J]. 水利水运工程学报,2021(3):41-49. DOI: 10.12170/20200520003

    SONG Yang,YANG Jie,SONG Jintao,et al. Concrete dam deformation prediction based on CEEMDAN−PE−LSTM model[J]. Hydro-Science and Engineering,2021(3):41-49. DOI: 10.12170/20200520003

    [14] 张国安,何平,余焕伟,等. 基于广义延拓的电梯振动信号优化处理与分析[J]. 中国特种设备安全,2018,34(10):4-8,11. DOI: 10.3969/j.issn.1673-257X.2018.10.002

    ZHANG Guo'an,HE Ping,YU Huanwei,et al. Optimization and analysis of elevator vibration signal based on generalized extension method[J]. China Special Equipment Safety,2018,34(10):4-8,11. DOI: 10.3969/j.issn.1673-257X.2018.10.002

  • 期刊类型引用(3)

    1. 郭鑫,马行,穆春阳,张弘. 基于YOLOv8-SLA轻量化钢丝绳缺陷检测方法. 组合机床与自动化加工技术. 2025(03): 140-144 . 百度学术
    2. 田劼,白强,王兴军,孙钢钢,师彰文,李鹏博. 基于磁场模型的矿用钢丝绳检测信号特性试验研究. 煤炭科学技术. 2024(02): 279-291 . 百度学术
    3. 朱良,孙艺哲,谢波,刘艳蕊,井陆阳. 基于双树复小波包变换的钢丝绳断丝损伤信号特征信息提取研究. 仪表技术与传感器. 2023(05): 90-96 . 百度学术

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出版历程
  • 收稿日期:  2022-02-19
  • 修回日期:  2022-07-07
  • 网络出版日期:  2022-05-18
  • 刊出日期:  2022-08-08

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