矿用变频技术的发展日益成熟,广泛应用于采、掘、运、通风等领域[1-2]。矿用环境下变频器与负载电动机通过长线电缆连接,脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)脉冲在传输过程中存在电压反射现象,导致电动机端产生尖峰电压,加快了电动机绝缘老化速度,严重影响变频驱动系统整体运行可靠性,甚至造成停工停产[3-4]。目前,矿用隔爆变频器一般采用串联输出电抗器的方式来抑制尖峰电压,但抑制效果有限。
关于尖峰电压抑制方法的研究,刘聪[5]、王家校[6]分别利用RC滤波装置和LRC滤波装置抑制长线电缆引起的尖峰电压和高du/dt(u为电压,t为时间)。但上述研究主要针对380,660 V变频器,滤波装置不能满足井下1 140 V变频器对尖峰电压的抑制要求。为提升滤波装置对尖峰电压抑制性能,使其适用于1 140 V矿用隔爆变频器,应从优化滤波参数设计的角度考虑。
本文根据变频器的实际应用环境,分析电动机负载、PWM脉冲上升时间与电缆长度对尖峰电压的影响,针对1 140 V矿用变频器,采用LRC滤波方式,设计出一种满足不同电缆长度应用需求的LRC滤波装置,并给出了关键器件的选型方法。仿真和试验验证了本文所提滤波装置能够有效抑制电动机端尖峰电压和du/dt。
根据电压反射理论,长线电缆终端反射系数为[7]
(1)
式中:ZL为电动机负载阻抗;ZC为电缆特性阻抗。
长线电缆等效电路如图1所示,其中Uin为长线电缆输入电压,R0为单位长度电缆的分布电阻,L0为单位长度电缆的电感,C0为单位长度电缆的电容。由图1可知,均匀无损耗电缆的特性阻抗Z0为[8]
(2)
L0=μ0/(8π)+0.2ln(S/G)
(3)
(4)
式中:μ0为真空磁导率;S为导体中心距;G为导体几何均距;ε为绝缘材料相对介电常数;D为电缆绝缘外径;d为电缆绝缘内径。
图1 长线电缆等效电路
Fig.1 Equivalent circuit of long cable
考虑定子线圈之间、定子线圈对地和机壳及中性点对地寄生容阻参数,采用绕组归算法和频率归算法建立异步电动机高频等效模型[9],如图2所示,其中Uout为异步电动机相电压,Ru1为定子线圈对地电阻,C1f为定子线圈对机壳电容;R1为定子电阻,Ll为定子电感,Z1w为定子线圈之间的阻抗,Rm为定子铁耗等效电阻,Lm为励磁电感,R2为转子电阻,L2为转子电感;Re为等效负载的附加电阻,Re=R2(1-r)/r,r为转差率;Cg为中点对地电容。据此推导出长线电缆的负载阻抗,并结合式(1)—式(3),得到电缆终端反射系数与电动机负载率之间的关系曲线,如图3所示。
图2 异步电动机高频等效模型
Fig.2 High-frequency equivalent model of
asynchronous motor
图3 电缆终端反射系数与电动机负载率关系曲线
Fig.3 Relation curve between reflection coefficient of
cable terminal and motor load rate
由图3可知,长线电缆终端反射系数随电动机负载率增大而减小,但始终保持在0.900附近,变化幅度不超过0.005,可见反射系数对电动机负载率变化不敏感,可忽略电动机负载对尖峰电压的影响。
根据波的反射特性,结合彼德逊法可以得出尖峰电压的计算公式。文献[10-11]指出,尖峰电压与反射系数、PWM上升时间及电缆长度有关,其中反射系数与尖峰电压呈正比例关系。
取反射系数ΓL=0.9,则PWM上升时间、电缆长度与归一化线电压峰值关系如图4所示。
图4 PWM上升时间、电缆长度与归一化线电压峰值关系
Fig.4 Relationship of PWM rise time, cable length and
normalized line voltage spike
由图4可知:PWM上升时间一定,存在一临界电缆长度lor,当电缆长度l<lor时,电压峰值与电缆长度呈正比例关系,超过临界长度后电压峰值稳定在1.9,该电压作用于电动机绕组,导致定子线圈出现长期重复性的电晕及局部放电现象,加速绝缘老化;电缆长度一定,存在一临界上升时间tor,当PWM上升时间tr<tor时,电动机端产生尖峰电压。因此,可通过延长PWM上升时间、选择较短电缆来降低尖峰电压。
在PWM脉冲信号传入长线电缆之前,利用LRC滤波装置延迟PWM上升时间,达到抑制尖峰电压和高du/dt的目的。
LRC滤波装置包括输出电抗器和RC吸收电路2个部分,结构如图5所示。
引入LRC二阶系统传递函数,根据滤波参数与PWM上升时间之间的定量关系,同时考虑装置功率损耗,综合设计LRC滤波参数。
LRC二阶系统的传递函数为
(5)
式中:L,R,C分别为滤波电感、电阻和电容;s为拉普拉斯算子。
图5 LRC滤波装置结构
Fig.5 LRC filter device structure
考虑到输出电抗器的制造成本、温升和压降等因素,取输出电抗器额定电流为变频器额定电流的1.2倍,基波电压跌落为1%,则滤波电感为
(6)
式中:ΔU为输出电抗器的电压降;f为变频器额定输出频率;Ic为变频器额定输出电流。
由傅里叶函数分析可知,为使PWM脉冲达到期望的上升时间,滤波器截止频率ω需满足式(7),以滤除PWM中高于最高频率1/(2tr)的分量[12]。
(7)
设计要求电压超调量不得超过10%,即
(8)
式中v为PWM波在电缆中的传输速度。
结合式(7)可得
(9)
文献[13]指出,采用空间电压矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)控制策略时,一个基波周期内LRC滤波装置功率损耗为
(10)
式中:fz为载波频率;fj为基波频率;Udc为直流母线电压。
根据式(7)—式(10),综合考虑PWM上升时间与装置功率损耗,确定滤波电容。
二阶滤波系统阻尼比为
(11)
为使滤波器输出端无超调量,取ζ≥1,则计算可得滤波电阻。
滤波参数的最优解与电缆长度相关。分别取电缆长度l为30,60,120 m,取电动机负载时的反射系数ΓL=0.9,LRC滤波装置传递函数的伯德图如图6所示。
(a) 幅值
(b) 相位
图6 LRC滤波装置传递函数的伯德图
Fig.6 Bode diagram of transfer function of
LRC filter device
由图6可知,电缆越长,LRC滤波装置对高频成分的滤波效果越明显。总体来看,LRC滤波装置的稳定性和动态性能良好,滤波参数设计合理有效。为提高LRC滤波装置的通用性,使其适配不同长度的电缆,并取得良好的滤波效果,取滤波参数L=0.1 mH,R=100 Ω,C=0.1 μF。
为保证现有生产资料一致性,便于现场改造,输出电抗器沿用先前变频器标准,本文主要考虑RC吸收电路的器件选型。
电容额定工作电压为
(12)
式中XL,XC分别为电抗器、电容电抗。
根据电容、额定工作电流和电压,选用STC型直插式薄膜电容,其耐压可达DC 2 500 V。
电阻功率为
(13)
根据电阻、电压和功率,选用过载能力强的RXLG-300W-100RJ型低感化铝壳电阻。
为验证本文所提LRC滤波装置能够有效抑制尖峰电压和高du/dt,以及滤波参数设计的正确性和通用性,在Matlab/Simulink仿真环境下建立长线电缆变频驱动系统仿真模型,如图7所示。换流部分主要由整流器和逆变器组成,采用SVPWM控制策略生成PWM脉冲信号,经LRC滤波装置由长线电缆传输至电动机,从而实现变频调速控制。
图7 长线电缆变频驱动系统仿真模型
Fig.7 Simulation model of long cable frequency conversion driving system
仿真条件:变频器输入三相1 140 V交流电,基波频率为50 Hz,载波频率为2 kHz,电缆长度为60 m。
采用0.1,0.2,0.3 mH输出电抗器及LRC滤波装置时电动机端电压仿真波形如图8所示,尖峰电压和du/dt仿真数据见表1。
(a) 0.1 mH输出电抗器
(b) 0.2 mH输出电抗器
(c) 0.3 mH输出电抗器
(d) LRC输出滤波装置
图8 采用不同输出电抗器与LRC滤波装置时电动机端电压仿真波形
Fig.8 Simulation waves of motor terminal voltage under different output series reactor and LRC filter device
表1 采用不同输出电抗器与LRC滤波装置时尖峰电压和du/dt仿真数据
Table 1 Simulation data of spike voltage and du/dt under different output series reactor and LRC filter device
测试条件尖峰电压/Vdu/dt/(V·μs-1)0.1 mH输出电抗器2 2101 6300.2 mH输出电抗器2 0171 2210.3 mH输出电抗器1 9701 152LRC滤波装置1 750894.2
由图8可知,输出电抗器对尖峰电压和du/dt起到一定的抑制作用,且电感越大,效果越明显,但电感增大到0.3 mH时,电动机端仍产生较高的尖峰电压和du/dt,达不到预期效果。若电感继续增大,变频器带载能力下降,由此带来的成本、体积、散热等问题更为突出。结合表1可知,LRC滤波装置对尖峰电压和du/dt的抑制效果显著,且电压超调量未超过10%,符合设计要求。
选取30,60,100,150 m电缆进行仿真验证。不同电缆长度下电动机端电压仿真波形如图9所示,尖峰电压和du/dt仿真数据见表2。
(a) 30 m电缆
(b) 60 m电缆
(c) 100 m电缆
(d) 120 m电缆
图9 不同电缆长度下电动机端电压仿真波形
Fig.9 Simulation waves of motor terminal voltage at different cable lengths
表2 不同电缆长度下尖峰电压和du/dt仿真数据
Table 2 Simulation data of spike voltage and du/dt at different cable lengths
测试条件尖峰电压/Vdu/dt/(V·μs-1)30 m电缆1 690916.460 m电缆1 750894.2100 m电缆1 890820.5120 m电缆1 930784.3
由图9及表2可知,随着电缆长度增加,电动机端尖峰电压增大,这是由于PWM脉冲在长线电缆中传输时间增加,高频振荡周期变长,反射叠加所致。仿真结果表明,本文设计的LRC滤波装置可以满足不同电缆长度对尖峰电压和du/dt的抑制需求。
搭建长线电缆变频驱动试验系统,验证LRC滤波装置的实际应用效果。试验条件:矿用1 140 V/315 kW变频器,逆变侧IGBT开关器件型号为FF400R33KF2C;根据井下主胶带现场应用需求,选用长度为20,60 m的MYP-0.66/1.14 kV 3×95+1×25型矿用电缆。试验持续2 h,试验波形如图10所示。
试验与仿真结果保持了很好的一致性。当电缆长度为20 m时,尖峰电压为1 520 V,du/dt=370 V·μs-1;电缆长度为60 m时,尖峰电压为1 650 V,du/dt=333.3 V·μs-1。尖峰电压和du/dt得到有效抑制,保障了1 140 V矿用变频驱动系统安全、高效、稳定运行。
(a) 20 m电缆长度
(b) 60 m电缆长度
图10 加LRC滤波装置时的试验波形
Fig.10 Experimental waveform with LRC filter
针对长线电缆远距离传输引起的尖峰电压现象,分析了实际应用中电动机负载、PWM上升时间及电缆长度对尖峰电压的影响。分析表明:长线电缆终端反射系数对电动机负载的变化不敏感,在滤波参数的设计过程中可忽略电动机负载的影响;PWM上升时间越长,电缆长度越短,则电动机端尖峰电压越小。结合电缆长度和装置功率损耗,设计了1 140 V矿用变频器LRC滤波装置,以满足不同长度电缆对尖峰电压的抑制需求。仿真和试验结果表明,设计的LRC滤波装置能够有效抑制尖峰电压和du/dt,为矿用1 140 V变频驱动系统提供了安全保障。
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