杨利平1,2
(1.中煤科工集团重庆研究院有限公司, 重庆 400037;2.国家煤矿安全技术工程研究中心, 重庆 400037)
摘要:现有高瓦斯工作面一般采用单一钻孔间距预抽瓦斯,在预抽钻孔设计时未考虑地质构造等因素对设计抽采区域的影响,且未精确分析抽采达标条件下抽采时间与钻孔间距的相互关系,对工作面回采区域预抽设计没有实现分级、分区的精细化设计。针对以上问题,以霍尔辛赫煤矿3603工作面为研究对象,提出了一种高瓦斯工作面预抽分区钻孔精细化设计方法,改变了以往工作面从终采线到开切眼单一钻孔间距的粗放设计模式。首先根据工作面地质条件对其进行预抽区域划分,由回采计划确定各分区的抽采时间,然后根据不同抽采率条件下抽采时间与钻孔间距之间的数值关系确定各分区的预抽钻孔间距,实现预抽区域精细化设计。现场试验结果表明,相比原设计,钻孔抽采时间由原来的8个月降低至6个月,钻孔工程量由319 440 m缩减为154 960 m;观测期间整个工作面瓦斯体积分数未超过0.58%,且无超限现象。
关键词:煤炭开采; 高瓦斯工作面; 瓦斯预抽; 预抽区域划分; 钻孔间距; 精细化设计
山西霍尔辛赫煤矿为高瓦斯矿井,为保障矿井安全高效生产,防止瓦斯灾害发生,工作面采用钻孔预抽瓦斯以降低其瓦斯含量,实现抽采达标。而钻孔间距是保障抽采效果的关键因素。在进行工作面预抽钻孔设计时,从终采线到开切眼,钻孔间距一直不变,这种单一的粗放设计方式在回采长度长、地质构造复杂的工作面是极不合理的,往往造成了人力、物力等的浪费[1-3]。并且由于地质构造的复杂性,钻孔施工无法保证达到设计层位,容易出现抽采空白带,给生产带来安全隐患。所以,亟需对回采工作面预抽钻孔的布置进行优化设计。
近年来,研究抽采钻孔设计时空关系的文献较多,如文献[4]对不同钻孔间距下的煤层瓦斯抽采率随时间的变化规律进行了分析。文献[5-6]采用计算机辅助设计功能提出了抽采钻孔间距设计方法,并建立了Matlab、CAD等相关设计程序的模型,大大提高了抽采设计的科学化、精细化程度。但以上方法未考虑地质构造等因素对设计抽采区域的影响,且未精确分析抽采达标条件下抽采时间与钻孔间距的相互关系,对工作面回采区域预抽设计没有实现分级、分区的精细化设计。为此,笔者提出了一种高瓦斯工作面预抽分区钻孔精细化设计方法,改变了以往工作面从终采线到开切眼单一钻孔间距的粗放设计模式。首先根据工作面的地质条件对其进行了区段划分,随后由回采计划确定各分区的抽采时间,然后根据抽采达标下的抽采率确定抽采时间与钻孔间距之间的数值关系[7-8],最终确定各分区的预抽钻孔间距,对预抽区域钻孔进行了分区精细化设计,可实现抽采钻孔的降本增效。
分析工作面回采煤层的层位,根据地质构造对待采区域进行分区。
目前,山西霍尔辛赫煤矿设计产量为4.0 Mt/a,作为高产高效矿井,回采六盘区,工作面产量大,工作面回采长度超过1 000 m,如3603工作面回采长度为1 670 m,开切眼长度约为220 m(陷落柱处缩短为100 m),终采线距东回风大巷约为80 m。工作面煤层可采储量为2.74 Mt;日产量为9 494 t,属于高产工作面。3603工作面布置如图1所示。
3603工作面回采3号煤层,平均煤厚为5.65 m,倾角为3~8°,煤层结构简单,厚度变化不大,所有巷道均沿煤层顶板留底煤掘进。
图1 3603工作面布置
Fig.1 Layout of 3603 working face
然而,在矿井根据以往经验对3603工作面进行预抽钻孔设计时,从开切眼至终采线设计为单一钻孔间距,该布置方式是粗放的、不合理的,需对其预抽钻孔布置进行分区精细化设计。
根据三维地质勘探结果显示,该回采工作面有2条断层、1个陷落柱。工作面地质构造见表1。
表1 3603工作面地质构造
Table 1 Geological structure of 3603 working face
经过现场分析,断层对工作面回采和瓦斯抽采影响不大,而陷落柱给回采造成了影响。
3603工作面的平面、剖面及分区如图2所示。
图2 3603工作面平面、剖面及分区
Fig.2 Plane, section and zoning of 3603 working face
(1) 按地质构造分析:从图2(a)可知,当工作面回采至陷落柱时,需要将工作面长度缩短至100 m左右,并将工作面分成3个大区域,按回采顺序分别为区域Ⅰ、区域Ⅱ、区域Ⅲ。
(2) 按煤层层位分析:从图2(b)中可知,基本上把地质特征相同或者相似的区域划分为同一区域,分别为区域1、区域2、区域3、区域4、区域5。其中区域1、区域2、区域3可合并为区域Ⅰ。
综合分析,最终将工作面预抽区域分为5个区域,分别为区域1—区域5。
2.1.1 设计区域巷道掘进时间
巷道掘进时间ti等于掘进长度除以掘进速度,即
(1)
式中:ti为巷道掘进时间,d,i为区域的顺序,i=1,2,…,5;L为抽采区域巷道长度,m;V1为掘进速度,m/d,一般取8 m/d。
根据3603工作面巷道情况,3603运输巷长度为1 670 m,进风巷长度为1 924 m(包括陷落柱JX11改路部分),故时间ti按照各区域在3603进风巷中的长度进行计算。
2.1.2 靠近开切眼最短预抽时间
由于生产衔接紧张,靠近开切眼钻孔的预抽时间即为预留预抽时间,即
tqy=tf
(2)
式中tf为巷道钻孔施工完成后预留的一定预抽时间,d,本研究中tf为60 d。
2.1.3 设计区域1钻孔预抽时间
钻孔施工滞后巷道掘进一段距离,而巷道掘进完成后钻孔仍需施工一段时间,本文默认这2个部分时间近似相等,认为靠近开切眼最后一个钻孔施工完成时,设计区域1的第1个施工钻孔的预抽时间等于设计区域的掘进时间ti。
由于钻孔施工有先后,抽采时间有长短,施工完毕后,可认为该区域内的所有钻孔的平均抽采时间为ti/2,则设计区域1的钻孔预抽时间为
(3)
2.1.4 其余设计区域钻孔预抽时间
后一设计区域钻孔最长预抽时间为本区域内的ti加前一区域的预抽时间,并依此类推。
(4)
根据式(1)—式(4)分别计算出各分区预抽时间,见表2。表2中,区域4的巷道长度包括绕陷落柱长度,其余分区的巷道长度均为其对应的进风巷中的长度,t′为预抽总时间。
3.1.1 抽采流量关系式
根据煤层瓦斯流动理论,煤层钻孔的瓦斯涌出量随着时间的延长呈衰减规律而变化[9-11]。钻孔瓦斯流量的变化规律基本上符合负指数方程:
表2 各设计分区预抽时间
Table 2 Pre-drainage time for each design area
qct=qc0exp(-βt)
(5)
式中:qct为瓦斯抽采时间t下百米钻孔平均瓦斯抽采量,m3/(min·hm-1);qc0为百米钻孔初始瓦斯抽采量,m3/(min·hm-1);β为钻孔瓦斯抽采量衰减系数,d-1。
3.1.2 抽采总量
对式(5)积分,可以得到任意时间t内单个钻孔瓦斯抽采总量Qct为
(6)
3.1.3 抽采范围内抽采时间与抽采率的关系
瓦斯抽采率是指在一定抽采时间下某一范围内钻孔瓦斯抽出量与该范围内煤层瓦斯储量之比,计算公式为
η=100Qct/(BlM0rW0)
(7)
式中:η为钻孔瓦斯抽采率,%;B为钻孔控制范围,m;l为抽采有效钻孔长度,取60 m;M0为平均煤厚,取5.65 m;r为煤的密度,取1.42 t/m3;W0为煤层原始瓦斯含量,取8.69 m3/t。
3.1.4 钻孔间距
钻孔抽采控制范围即钻孔间距,其计算公式为
(8)
在3603工作面运输巷采用试验钻孔流量法进行抽采半径考察[12],分析抽采时间与抽采半径之间的数值关系。试验抽采钻孔布置如图3所示。
平行施工4个间距为10 m、孔径为113 mm、孔深为80 m的试验抽采钻孔。钻孔施工完成后立即封孔,封孔深度为20 m,并连接抽放管路抽放。利用WGCB管道流量计对试验抽放孔抽放总管路瓦斯流量、瓦斯体积分数、负压进行监测,观测时间为75 d。前期为15 d,每1 d记录一次单孔抽采参数;中期为30 d,每3 d记录一次;后期为25 d,每5 d记录一次。
对观测数据进行平均计算可得单孔瓦斯流量,绘制观测曲线,并对其进行回归拟合,得到其衰减变化的指数方程,如图4所示。根据拟合公式(y=0.023 2exp(-0.013x))和相关系数R可知,qc0为0.023 2 m3/(min·hm-1),β为0.013 d-1。
图3 试验抽采钻孔布置
Fig.3 Layout of test drainage boreholes
图4 单孔平均瓦斯流量衰减曲线
Fig.4 Attenuation curve of single borehole average gas flow
根据抽采达标相关规定,工作面日产量为8 001~10 000 t时,工作面回采前可解吸瓦斯含量不超过4.5 m3/t,那么抽采后残余瓦斯含量应为4.5+2.39=6.89 m3/t,计算得到对应的抽采率为20.7%。
将已知参数代入式(8),得到瓦斯抽采率为20.7%条件下抽采时间与钻孔间距之间的关系式为
B=2.967 6(1-exp(-0.013t))
(9)
3603工作面目前实测最大瓦斯含量为8.69 m3/t,工作面可采长度为1 607 m,开切眼长度为220 m,围岩瓦斯储量系数取1.1,计算得出工作面瓦斯储量约为2 692.27万m3。
根据霍尔辛赫煤矿以往工作面实际抽采效果可知,6个月平均钻孔抽采量为0.000 054 m3/(min·m-1)。
3603工作面进风巷、运输巷均沿顶掘进,整个工作面南高北低,即进风巷层位高,运输巷层位低。工作面布置长度为220 m,综合考虑后,确定预抽钻孔采用工作面两侧巷道对打钻孔设计,单排孔布置。为防止抽采空白带的出现,令工作面两侧钻孔的合茬长度为20 m。
3603运输巷:开孔高度为1.4 m,与巷道夹角为90°,钻孔倾角为煤层倾角加1°,设计钻孔长度为130 m。
3603进风巷:开孔高度为1.6 m,与巷道夹角为90°,钻孔倾角为煤层倾角,设计钻孔长度为110 m。
考虑到陷落柱影响,3603工作面开切眼长度缩短为100 m,因此,只在此区域的运输巷施工预抽钻孔,钻孔施工长度为80 m。
根据钻孔设计,在不考虑钻孔衰减前提下,预抽8个月,残余瓦斯含量降到6.89 m3/t,理论计算钻孔工程量为198 814 m,换算成抽采钻孔间距为1.17 m。
根据现场条件,可确定钻孔实际间距为1.1 m,共计施工钻孔数量为2 753个,其中3603运输巷钻孔为1 513个,3603进风巷钻孔为1 240个,合计钻孔进尺为319 440 m。
根据钻孔间距计算公式,确定各分区抽采时间对应的钻孔抽采间距,其余钻孔的开孔高度、倾角等布置参数按照原设计进行设置,则工作面预抽钻孔优化设计参数见表3。
表3 3603工作面预抽分区钻孔优化设计参数
Table 3 Optimum design parameters of pre-drainage zoning borehole on 3603 working face
相比原设计,钻孔抽采时间由原来的8个月可降低至6个月,抽采钻孔个数由2 753个减少为1 330个(3603运输巷钻孔个数为723,3603进风巷钻孔个数为607),钻孔工程量由319 440 m缩减为154 960 m。
3603工作面在回采初期,对风流中瓦斯体积分数进行了70 d的观测,观测期间工作面瓦斯体积分数保持在0.35%~0.55%,回风流瓦斯体积分数保持在0.40%~0.55%,上隅角瓦斯体积分数保持在0.40%~0.58%。瓦斯体积分数变化曲线如图5所示,瓦斯治理效果明显,且回采过程中一直未出现上隅角瓦斯超限现象。
图5 瓦斯体积分数变化曲线
Fig.5 Change curves of gas concentration
(1) 系统地对工作面预抽钻孔进行了精细化设计研究。对同一煤层、同一工作面进行地质分区,确定抽采条件变化不大的区域为一个分区。
(2) 从开切眼往终采线方向,后一区域的预抽时间为该区域的平均预抽时间加上前一区域的预抽时间,依此类推,将抽采时间进行分区精细化。
(3) 分析得出钻孔间距与抽采时间的数值关系式,根据目标抽采率可以得到不同抽采时间对应的抽采间距,将钻孔间距进行分区精细化。
(4) 3603工作面采用精细化预抽设计之后,不仅减少了本煤层的预抽钻孔工程量,而且有效缓解了抽采衔接紧张现象,减少了抽采成本,保证了抽采效果。为类似复杂地质条件的工作面瓦斯治理提供了参考依据。
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YANG Liping1,2
(1.CCTEG Chongqing Research Institute, Chongqing 400037, China;2.National Coal Mine Safety Technology and Engineering Research Center, Chongqing 400037, China)
Abstract:At present, single borehole spacing is generally used to pre-drainage gas on high gas working face. But in the design of pre-drainage boreholes, influence of geological structure and other factors on the design of pre-drainage area are not considered, and relationship between extraction time and borehole spacing is also not accurately analyzed under condition of drainage standards. As a result, pre-drainage design of mining area on working face has not realized fine design of classification and zoning. For the above problems,taking 3603 working face of Huoerxinhe Coal Mine as research object, a fine design method of pre-drainage zoning borehole on high gas working face was proposed, which changes the extensive design mode of single borehole spacing from final line to open-off cut. Firstly, according to the geological conditions of the working face, the pre-drainage area is divided, and the extraction time of each area is determined by mining plan. Then, the pre-drainage hole spacing of each zoning area is determined according to the numerical relationship between the extraction time and the borehole spacing under different extraction rates, so as to realize the fine design of the pre-drainage area. The field test results show that compared with the original design, extraction time is reduced from 8 months to 6 months, and borehole engineering quantity is reduced from 319 440 m to 154 960 m; during observation period, the volume fraction of gas concentration on the whole working face does not exceed 0.58%, and there is no over-limit phenomenon.
Key words:coal mining; high gas working face; gas pre-drainage; pre-drainage zoning; borehole spacing; fine design
中图分类号:TD712
文献标志码:A
文章编号:1671-251X(2019)07-0005-05
DOI:10.13272/j.issn.1671-251x.2019010102
收稿日期:2019-01-29;修回日期:2019-05-28;
责任编辑:张强。
基金项目:重庆市技术创新与应用示范(社会民生类)一般项目(cstc2018jscx-msybX0067);中煤科工集团重庆研究院有限公司自立项目(2017YBXM31)。
作者简介:杨利平(1980-),男,湖北应城人,副研究员,硕士,主要从事瓦斯灾害防治及煤层气勘探开发方面的研究工作,E-mail:yanglp353@163.com。
引用格式:杨利平.高瓦斯工作面预抽分区钻孔精细化设计方法研究[J].工矿自动化,2019,45(7):5-9.
YANG Liping. Research on fine design method of pre-drainage zoning borehole on high gas working face[J].Industry and Mine Automation,2019,45(7):5-9.